案例分享|这个PLC项目,留给工程师的时间不多了
说起这个项目,印象很深刻,那就是一个字:急!!!
甲方要求15号设备运行,而我接到通知的时候,已经11号了,关键是现场还正在放线,吊装冷却塔的起重机,还在加班加点地往上吊装着设备,而程序和画面,连新建一个空项目都没有,想起了看国足经常听到的那句话:留给中国队的时间不多了……
调试现场在青海,立马把预定一张去青海的机票,在各种零碎时间里,把项目的工艺流程抓紧梳理了一遍:
还是只把精华画出来,现场肯定不是只有2台电机,还有其他一些辅助设备,简单来说就是通过冷却塔,给现场某些设备降温,实现温度控制,大体了解就可以。
这个项目的程序部分稍微麻烦的地方就是冷却塔的开启、关闭和变频,需要根据温度确定冷却塔开启数量,温度控制误差在±1℃,统计冷却塔运行时间,自动选择最短的启动,运行最长的停止,还需要PID频率调节,冷却塔还有分组的功能,可以只选择某几台工作,选择某几台以后,这几台又启动最短,停止最长,故障自动切换。
当然这只是调试之前所能想到的问题,实际调试的时候,还有一些其他问题,后面会慢慢细说。
控制柜和图纸已经早已经做完,具体过程就用几幅图片带过吧:
当到了青海以后,感叹一番青海的美景,阳光强烈,天空好像特别低矮,山不绿,但道道沟壑显得有几许威严,随手捡起一块石头,好像就能扔到云彩上面。
人不狠话也不能太多,还有正事要做,现场情况和想得一本一致,很多设备正在安装到位,电缆也陆续正在放,但是时间一分一秒地走,甲方业主好像不知道需要调试一样,认为接完线合上闸,设备就能转,这时已经到了12号下午,距离运行还有2天多时间。
我赶紧拉了个临时电源,只给PLC和触摸屏送上电,一边接着线,一边编程调试的程序,通过监控和强制点的方法,算是比较顺利的把大部分程序都赶在15号之前编完并调试完了。
实际设备调试过程比较琐碎,直接略过,总结下遇到的2个问题:
传感器数据波动问题,这次出现了一个比较奇怪的问题,液位不准蓝色和红色均为液位,其中一个显示稳定,一个显示波动较大,第一反应是干扰问题,但是,一般干扰是持续的,一直有干扰或一直没有干扰,但是上图中蓝色曲线,有2段是稳定的,稳定的这段时间也没有其他设备的启动和停止,而且现场走线比较严格,该屏蔽的屏蔽,该穿管的穿管,无奈给厂家打电话,传感器为超声波的,厂家了解了下安装情况,指导调了个参数,近阀值,调了以后情况有很大改善。
后期需要注意,超声波对安装有着严格的要求,距离水面最低高度,和容器壁间距都有要求,国产超声波的售后服务还是值得点赞的。
不过,修改完参数,调试过程中又出现了一次液位波动:
从2.7米的液位一下蹦到1.6米,后又恢复正常,但是也仅仅是出现了一次,后期一直没有接到客户反馈液位波动。
触摸屏数据无故丢失,采集数据通过触摸屏做记录,在调试完后,出现了2次数据丢失情况,但是触摸屏断电上电后数据又有了,这个我目前感觉是触摸屏型号比较低级,而存储数据或画面又较多,可能是触摸屏卡顿引起,并没有证实,触摸屏选择是威纶TK8071IP,较入门的一款屏,后期如果用到大量数据存储功能,应该尽量避开入门系列的型号,后期应该还出现过没有数据的情况,但客户已经知道怎么处理了,可能随手就自己处理了,预计不仅仅只有2次。触摸屏数据记录如下:共计5个浮点数需要记录的数据,每5分钟采集一次,画面数量如下:
大家做个参考吧,后期如果用到类似的存储空间,尽量选择威纶系列偏中档一些的型号。
程序也象征性的截几张图片,大家也是走马观花看个过场就行,一个人一个思路,不了解工艺也没法去读程序。
总结:
这个项目调试的困难之一就是一旦设备投入自动,是不能停的,因为需要降温的设备一旦启动,必须满20多天才能出成品,中间有任何设备问题都会对产品质量造成影响,我们这套温控系统,需要源源不断地给设备降温才行,温度控制恰当,水压正常,做好辅助工作,并且需要降温设备也不止一台,多台共用这套降温系统,压力可是不小。为防止突然停电,业主方还花了大钱买了2台发电机,都是大功率那种的。
虽说调试过程不方便,但是可以通过提前送临时电简单测试,自动运行后如果需要更新程序,也可以人为地将一些设备打到就地启动,更新后再立即切换自动的方式解决,还是那句话,只要思想不滑坡,办法总比困难多。
结束语:
青海的天再蓝也是他乡,山东的天再灰也是故乡,从7月12号到7月18号返程,时间不长,但项目现场也是不愿久留,我是九途自动化的纪老师~如果文章能给你带来一些启发,也希望你不吝点赞,给我更新分享的动力!下个项目再见咯~~
在焊花下书写工匠精神——记阳光能源(青海)有限公司维修工段段长余圈珠
余圈珠在工作中。青海新闻网·大美青海客户端讯 “焊接在我眼里就是一门艺术,当戴上手套,拿起焊枪,我就掌握了世界,电焊最难的就是一旦开始了就不能停,必须一气呵成,考验的不仅仅是技术,还有耐心和毅力,这也是电焊最迷人的地方,台上十分钟台下十年功,我想这就是对电焊最好的描述了。”这是余圈珠对焊接的理解,也是他对维修工作的热衷。
1973年出生的余圈珠,在阳光能源(青海)有限公司担任维修工段段长。虽只有高中学历,但几十年来他一直痴迷于设备维修,先后荣获企业优秀员工、生产标兵、技术创新先进个人、东川工业园区首届“园区工匠”、青海省劳动模范等荣誉称号。
焊工出身的余圈珠因对机械设备基础知识有欠缺,刚接触单晶硅生产设备时无从下手,通过向同行业师傅请教、学习,利用休息时间对更换的零配件进行研究、再组装测试,逐步成长为对单晶设备维修游刃有余的娴熟工,他将自己的满腔热情投入到忘我的工作中,坚持不懈,持之以恒。
因单晶行业设备更新换代较快,单一维修技能已不能满足行业设备维修的需求。“我通过自学单晶炉控制PID编程、PLC编程、3ds Max等主流软件解决了设备运行过程中出现的各类问题,平时我也会经常钻研维修技能,上网查阅相关新材料的应用,合理提出意见建议,为车间节约了大量的生产时间、生产成本。”余圈珠说道。正是他的不断钻研和努力获得了同事的一致好评和领导的奖励。
在单晶炉装料过程中,因炉筒较高、炉内温度未降至常温情况下就要在炉内装料,需一个多小时才能装完一炉料,而且整个过程易发生操作人员烫伤等安全隐患,石墨加热器打火现象严重,设备维修成本难以控制。为了解决这一系列难题,余圈珠结合现场设备及工艺要求,经过多次试验技改,提出单晶炉外装料的思路并制作炉外装料相关工具,实现装料一炉三分钟,不仅解决了人员安全隐患及石墨加热器打火现象,还降低了生产成本。
与此同时,在单晶炉设备安装中,因炉台多、工作量大,下料、焊接时间太长,影响设备安装时间。余圈珠经过讨论和试验后,采取有效措施提前十五天完成工期,并节省了大量配件。在试生产时,因水压低无法保证正常生产,大家提出再建一个容量达200立方米的蓄水池进行供水,工期两个月。余圈珠思来想去,提出在自来水管路上安装一台15千瓦增压泵,用变频器进行控制,可无人值守,一天装好,节约了大量的资金和时间。
2018年园区重点节能改造项目《2000吨单晶硅循环水冷却改造项目》中,余圈珠作为现场技术总负责,从前期的土建施工、设备选型、安装调试、稳定运行全程参与,因改造项目牵扯公司不间断生产,新旧设备交替停运,切换存在较大停产风险,他大胆提出利用旧设备串联供水方式,保证生产不间断,为技改项目按期投产争取了有利时间,最终该项目荣获青海省科学创新奖。
单晶炉真空泵油按操作要求,每三至五年就要进行更换,成本较高,偶尔会出现真空泵抱死现象。为此,余圈珠通过泵油自动回油技术改造,彻底解决了真空泵抱死故障,因维护人员此前未接触过此类设备,对设备构造及操作流程不熟悉,维修及操作时存在风险,余圈珠通过编写设备维修、操作规程,拆卸零配件进行实物讲解及装配要求,培养了一批具备专业技能的维修人员,每年为公司节约资金350万元以上,主泵运行指标达到同行业领先水平。
企业的蓬勃发展离不开专业技术人员的支撑,在日常工作中,余圈珠始终把技能传承与人才培养作为一项重点工作,在他的带领下,员工技能水平不断提升,技改创新亮点不断,设备耗能达到同行业领先水平,维修工段荣获公司先进集体、西宁市先进班组等荣誉称号。
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